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    变频控制技术在RY5型细纱机上的应用

    【技术】变频控制技术在RY5型细纱机上的应用

    我公司于1988年引进日本丰田公司RY5型细纱机长车1万锭,该机电机和主轴交叉配有大小带轮,目的是在细纱机落纱后先在小纱阶段低速运转,然后由滑动电机控制平皮带在带轮上移位,设备转换为高速运行。但实际运转中由于皮带在位移的同时需传递主电机的整机负载,皮带容易损坏,断头率也较高,因此使用该机型的厂家都拆除不再使用。我们通过在RY5型细纱机上加装CEM变频器,解决了原设备存在的不足,纺纱生产中断头率降低,工艺调整方便,实现了高产、低耗生产。


    1  细纱机主要技术参数及变频器系统
     RY5型细纱机主要技术规格如下:锭数960锭/台,锭距70 mm,牵伸形式为三罗拉直线牵伸,罗拉直径27 mm。摇架型号PK225型,锭盘直径22 mm,滚盘直径200mm,主电机功率37 kw。

    细纱机加装的变频系统由GD2000一H45S型变频器、SRMM0—100/3300型塑料外壳式断路器、FT10—80型滤波器及散热风扇组成,组装在电气柜内。总投入费用1.5万元。

    2  生产运转情况
    2.1  纺纱品种及主要工艺
    在C 14.6 tex品种上进行细纱变频控制纺纱试验,该品种配棉如下:品级2.39,长度29.08mm,细度1.71 dtex,短绒率SFC(w)6.78%。主要纺纱工艺参数如下:生条定量18g/5 m,熟条定量23 g/5 m,粗纱定量8 g/10 m,粗纱捻系数108,细纱捻度105捻/10 cm,罗拉隔距17 mm×34mm,后区牵伸倍数1.23倍。

    2.2  前罗拉速度的设定
    针对细纱断头小纱最多、大纱次之、中纱最少的分布规律以及小纱断头主要集中在落纱后10min内的现象,我们结合落纱后生头所需时间,将一落纱分为4个阶段设定纺纱速度(见表1)

    注:安装变频装置前原前罗拉速度为150r/min。
    2.3  细纱断头
        细纱机安装变频装置前纺制C 14.6 tex纱,一落纱中小纱、中纱、大纱阶段的纺纱断头分别为73根、3l根、19根,折合细纱千锭时断头为22.14根。安装变频装置后一落纱中小纱、中纱、大纱阶段的纺纱断头分别为60根、34根、16根,折合细纱千锭时断头为19.80根。

    2.4  细纱毛羽
    细纱机安装变频装置前后纺制c 14.6 tex纱各纺纱阶段的成纱毛羽情况见表2。从表2可以看出,安装变频器后小纱段、大纱段毛羽减少,由于中纱段速度提高,毛羽略有增加。

    2.5  用电情况
    细纱机安装变频装置前后纺制C 14.6 tex纱的电流测试情况见图l,从图可以看出,细纱机安装变频装置后一落纱纺纱过程中电流值降低,功率因素由0.72提高至0.93.

    在纺制c 14.6 tex纱细纱机时,安装变频装置后中纱阶段最高前罗拉速度由原来的150 r/min增加至165 r/min,增幅为10%;功率由24.2kw增加至26.14 kw,增幅为8.02%。在纺制C19.5 tex针织纱时,细纱机安装变频装置后中纱阶段最高前罗拉速度由原来的203 r/min增加至222 r/min,增幅为9.36%;功率由24.8 kw增加至27.04kw,增幅为9.03%。

    细纱机安装变频装置后,在纺制c 28 tex机织纱时,配用不同直径的皮带轮,在前罗拉速度均为275 r/min条件下,测试同纺纱段时的频率和功率如下:主动轮和被动轮:直径均为215 mm时,频率为53 Hz,功率为31.7 kw;主动轮直径为240 mm、被动轮直径为215 mm时,频率为48 Hz,功率为30.65 kw,功率降低了3.3 l%。结果表明,对于同一品种,在相同纺纱速度时,采用不同直径的皮带轮则功率会不同,对耗电有影响。

    3  使用效果
    存RY5型细纱机上安装变频器后,经过纺纱实践,具有以下特点:

    (1)增产5%~10%。通过纺制C 83 tex、C28 tex、c 2l tex、c 19.5 tex、c 1 8 tex、c 14.6 tex等多个品种,在原料相同的情况下,细纱机安装变频器后,纺纱速度提高了8%,最高增速达到10.5%,能正常稳定生产,产量得到提高。

    (2)细纱断头减少。安装变频器后,在车速增加8%时,细纱千锭时断头下降10.57%,这主要是减少了小纱成形阶段的细纱断头。

    (3)降低整个管纱的毛羽值。3 mm以上毛羽值均有减少,其中3 mm毛羽下降3.06%,4mm毛羽下降11.03%。

    (4)吨纱耗电略有下降。在同条件下,安装变频器后速度的增幅大于功率的增幅,虽然单位时间的耗电略有增加,但考虑产量的增加,吨纱耗电反而略有下降。同时由于功率因素提高,减少了线路的无功损耗。

    (5) 工艺调整简单方便。原来品种翻改更换皮带轮,每次至少需要0.5 h~l h,现通过变频器设定,2 min~3 min即可完成,减少了停台时间。

    4  结束语
    RY5型细纱机主要技术规格如下:锭数960锭/台,锭距70 mm,牵伸形式为三罗拉直线牵伸,罗拉直径27 mm。摇架型号PK225型,锭盘直径22 mm,滚盘直径200mm,主电机功率37 kw。

    RY5型细纱机长车安装变频器后,提高了细纱机单产水平,降低了生产成本,并有利于改善成纱质量。在日常运转中,经过夏天高温季节的考验,变频器运行良好,未发生故障。对老细纱机进行变频控制改造,有利于企业提高纺纱水平,增加效益。
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